在市場競爭日益激烈的當下,陜西美鑫鋁鎂合金分公司積極回應董家河國家級循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶對高品質(zhì)鋁液產(chǎn)品的迫切需求,全力推進電解槽進一步優(yōu)化及技術(shù)提升項目(高品質(zhì)鋁液生產(chǎn))。作為該項目的核心執(zhí)行部門,電解一車間勇挑重擔,通過不懈努力取得了初步科研成效。 今年3月,分公司成立“高品質(zhì)鋁液質(zhì)量提升攻關(guān)小組”,全面統(tǒng)籌推進各項工作。電解一車間積極行動,率先將三工區(qū)的331#、332#、333#號電解槽作為啟動高品質(zhì)鋁液實驗槽項目,進一步提升鋁液產(chǎn)品質(zhì)量、降低雜質(zhì)元素含量。 攻關(guān)小組針對原鋁鐵含量較高的問題,制定了一系列精準有效的策略。在原料選取方面,精心選用低鋰鹽氧化鋁和純白色殼面塊;生產(chǎn)過程中,嚴格把控技術(shù)條件和過熱度,維持爐幫穩(wěn)定;電解質(zhì)補充階段,添加低分子冰晶石置換電解質(zhì),成功將鐵含量從初始的0.14-0.16降至0.12。 為進一步降低鐵含量,攻關(guān)小組不放過任何細節(jié)。陽極更換作業(yè)前,細致清掃陽極表面附著物,采用鐵錘敲擊與鋼絲刷打磨的方式清除陽極鋼梁氧化層,利用磁鐵吸附特性清理陽極鋼爪周圍的磷生鐵碎塊。通過這些精益化管控措施,截至發(fā)稿時,331#電解槽鐵含量降至0.07,332#和333#電解槽鐵含量穩(wěn)定在0.08,比預定計劃提前完成目標。 此次成果的取得,有效改善了電解質(zhì)特性,優(yōu)化了熔體導電性,提升了生產(chǎn)效率,穩(wěn)定了槽況。不僅滿足了客戶對高品質(zhì)鋁液的需求,也增強了公司在市場中的競爭力。 目前,攻關(guān)小組著眼未來,制定了更長遠的規(guī)劃,計劃將電解槽炭陽極全部更換為節(jié)能耐高溫抗氧化陽極鋼爪定制的高品質(zhì)炭陽極,進一步降低雜質(zhì)含量。同時,對電解槽進行周期性培育,逐步完成電解三工區(qū)33臺槽的電解質(zhì)調(diào)整,提升專區(qū)電解溫度,改善電解質(zhì)性能和純度,力爭在2025年末完成三工區(qū)33臺高品質(zhì)鋁液電解槽的培育工作,從2026年元月起,實現(xiàn)月產(chǎn)3695噸高品質(zhì)鋁液的目標。 |
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